自2月份复工以来,陕西庞家河金矿有限公司围绕“目标不变、任务不减、标准不降”的总要求,积极开展各项工作,选厂技术改造后的新生产线,经过一段时间的调试运行,生产指标均未达到设计标准,处理能力小、回收率低等技术问题陆续显现。大队领导及金矿班子成员对此情况枕戈待旦,尤为心切。
3月初,二一一大队副总经理、金矿副董事长、支部书记卢飞亲自督导选厂,加强管理,组织党员骨干进行技术攻关,从人员、设备及成本管控三个方面入手,针对存在的工艺和设备问题,通过不断分析研究,对症下药,大刀阔斧地进行工艺技术调整和设备微改造,细化了生产流程和改进方法。
结合现场工作,由选厂主任、老党员濮国荣同志亲自示范如何正确操作和处理故障,规范操作方法。对生产中出现的工艺问题,进行了系统的分析,制定了具体的技术调整方案,对球磨加球量及钢球配比、药剂制度、漩流器工作方式、浮选槽调节板等生产及设备重要环节进行了细致的调节。仅用一周时间,各项工艺技术指标均有了很大提高。
同时,对旧球磨机衬板进行了改造,实现了废旧利用,节约材料成本;对分级机叶片采用了聚氨脂耐磨材质的新材料进行替代更新,降低了叶片的消耗成本和机械动力成本;用新型自吸泵替代了原来的离心泵,解决了生产尾水的返回利用问题,消除了生产尾水的环保安全隐患,降低了维修成本;对材料消耗及维修成本占比最高的柱塞泵进行了更新改造,采用新型变频连动控制操作系统,实现柱塞泵和清洗泵的连锁自动操作,降低了动能消耗,延长了柱塞泵配件的使用寿命,减少了故障维修频率,提高了设备运转率,使得生产节奏得以稳中求固,预计柱塞泵配件材料消耗可下降40%;为了减少人工取样的误差,达到精细化管理,在原矿浆、尾矿管道加装了自动取样机,更加精确的监控了原矿和尾矿的品位。
另外,对于新型浮选工艺的研究工作,也在积极进行中,已取得初步成果,力争在二季度应用于生产中。
目前,庞家河金矿选厂生产回收率持续稳定在了80%以上,处理能力基本达到饱和,投入产出经济效益也达到了最大化,4月份金属回收率、产量等经济指标均创历史最好水平。
扬帆启航新征程,相信在211大队和金矿两级班子的领导下,金矿全体员工将重整行装,用更加饱满的精神、更加昂扬的斗志、更加拼搏的干劲,创新赋能再出发,一定能够打赢庞家河金矿“降本增效、扭亏为盈”的攻坚战。